熱門關(guān)鍵詞: 煙氣除塵技術(shù)有哪些 煙氣除塵技術(shù)原理 煙氣脫白原理 煙氣脫白處理
隨著環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格,部分企業(yè)原有脫硫設(shè)施已不能滿足新的環(huán)保排放要求,因此,原有脫硫系統(tǒng)需要升級改造。改造工程不同于新建工程,需充分考慮原有設(shè)施的規(guī)格、材質(zhì)、型號、處理能力及運行中存在的問題等,盡可能采取利舊、增補、改進(jìn)、修復(fù)等簡單實用的方案進(jìn)行改造,節(jié)約改造成本。本文結(jié)合脫硫系統(tǒng)改造工程實例,為大家講解:S02高濃度, 如何用石灰-石膏濕法 脫硫升級改造。
1.工程概況:
湖南某企業(yè)建成回轉(zhuǎn)窯煙氣石灰-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)。工況煙氣量310000m3/h,煙氣溫度150℃,新環(huán)保法的實施,SO2排放濃度限值提高到200mg/Nm3;由于企業(yè)所用煤種含硫量變化,原煙氣中SO2含量由5000mg/Nm3增加至7000mg/Nm3。
原脫硫系統(tǒng)運行時存在除霧器結(jié)垢、堵塞頻繁、出口煙氣“石膏雨”現(xiàn)象、循環(huán)氧化池沉積物多等問題。
原脫硫系統(tǒng)原設(shè)計達(dá)標(biāo)指標(biāo)底,系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)根據(jù)指標(biāo)設(shè)定。處理效果不能滿足現(xiàn)在環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)需求,根據(jù)多次實驗和核算,決定在原有脫硫處理系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。
2.改進(jìn)措施:
2.1 液氣比設(shè)計合理化:
液氣比是脫硫漿液的循環(huán)量與處理煙氣量的體積流量之比,是決定脫硫效率的主要因素之一;當(dāng)吸收塔入口SO2濃度一定時,要達(dá)到較高脫硫效率,就需增加氣液接觸幾率,即增大液氣比。SO2與吸收漿液達(dá)到平衡后,再增加增加噴淋量效果已不明顯。
本工程脫硫液氣比適當(dāng)提升,由18L/Nm3增加至28 L/Nm3;同時,更換循環(huán)泵,增加循環(huán)液的總流量,適當(dāng)提高水泵揚程。更改噴嘴,重新布置噴淋的高度,使噴淋面更合理化,效率化,無噴射盲區(qū),霧化率高,增大煙氣與漿液的混合效率,提高脫硫效率。
2.2 解決除霧器結(jié)垢、堵塞頻繁、“石膏雨”現(xiàn)象
原脫硫系統(tǒng)脫硫塔內(nèi)噴淋層上方設(shè)有兩級平板式除霧器,配套3層沖洗水層。除霧器配2臺沖洗水泵,一用一備,系統(tǒng)連續(xù)運行10~15天,就會出現(xiàn)嚴(yán)重的結(jié)垢、堵塞現(xiàn)象,造成系統(tǒng)總阻力增大,引風(fēng)機出力較大,出口煙氣帶水嚴(yán)重等不良現(xiàn)象。即便提高除霧器沖洗頻率,結(jié)垢、堵塞現(xiàn)象依然未能完全改善。
分析:除霧器結(jié)垢、堵塞頻繁的主要原因為沖洗水壓力偏小,沖洗管網(wǎng)設(shè)計不合理,出現(xiàn)盲區(qū)點多。
解決辦法:去除原有除霧器、拆除沖洗管網(wǎng)、噴嘴、沖洗水泵及其配套的管道、閥門等。
由平板式除霧器改成旋流板除霧器,理由是旋流除霧器利用旋流板將煙氣運動流向由直流式行走轉(zhuǎn)變?yōu)樾魇叫凶撸篃煔馀c塔壁產(chǎn)生摩擦,煙氣中在離心力的作用下,逐漸匯集增大,達(dá)到一定粒徑,在自身的重力下隨著塔壁落下而起到煙氣除霧的效果。煙氣旋轉(zhuǎn)后,由于塔壁碰撞,可以適當(dāng)改變煙氣走向,使煙氣自身混合效果好,增加煙氣中的水滴自身結(jié)合增大。
改進(jìn)措施如下:
1.更換原有平板除霧器為旋流除霧器;
2.更換沖洗水泵、增加水泵揚程,使噴霧效果更明顯;
3. 重新布局沖洗點,提高對除霧器沖洗效果;
4.調(diào)整噴嘴與除霧器之間的距離,進(jìn)一步提高沖洗效果而達(dá)到清洗效果。
2.3 解決循環(huán)氧化池沉積物
循環(huán)氧化池沉積物多的主要原因是矩形池拐角及邊緣存在攪拌盲區(qū)。為解決循環(huán)氧化池沉積物多的問題,同時考慮最大可能地節(jié)約投資成本,研究決定充分利用現(xiàn)有氧化池,重新布置池內(nèi)氧化空氣支管,利用氣力攪拌加強池內(nèi)拐角及邊緣攪拌強度。即拆除原有氧化支管,合理布局、調(diào)整氧化支管大小,調(diào)整的氧化支管底端面與池底的距離,利用氧化空氣對池底漿液進(jìn)行攪拌,使?jié){液形成旋流;既不會使?jié){液沉淀也延長了氧化空氣與漿液的接觸時間,提高了氧氣利用率及亞硫酸鈣氧化效率。
增加氧化風(fēng)機1臺,隨著煙氣SO2濃度提高,處理藥劑石灰的用量就會增大,石灰的用量增大,石灰氧化成石膏的含氧量就要增大,氧化時間增長。循環(huán)池利用原有,氧化時間不會增長,只有增加沖氧氣量來解決。
3.改造效果
脫硫系統(tǒng)改造完成,隨即進(jìn)人調(diào)試、運行階段,經(jīng)過一段時間運行數(shù)據(jù)記錄,運行期間,進(jìn)出口煙氣溫度及流量均較穩(wěn)定,出口SO2濃度均在100~150mg/Nm3之間,脫硫效率穩(wěn)定在98.5%~99%,滿足環(huán)保排放及設(shè)計要求;未發(fā)現(xiàn)“石膏雨” 現(xiàn)象;除霧器較為清潔,沒有結(jié)垢、堵塞現(xiàn)象。氧化池漿液至事故漿液箱,池底僅有小部分區(qū)域有20cm厚左右的沉積物,沉淀物多的現(xiàn)象大大改善。
小結(jié):
高濃度SO2的脫除,采用石灰-石膏濕法脫硫工藝,脫硫循環(huán)漿液需控制在較高的pH值環(huán)境下運行,才能達(dá)到較高的脫硫效率。但高pH值環(huán)境下運行,脫硫初級副產(chǎn)物亞硫酸鈣的氧化效率較低,若氧化不充分,一方面,石膏脫水較為困難;另一方面,亞硫酸鈣為粘性物質(zhì),易粘附于石灰石顆粒表面,堵塞其溶解通道,降低石灰石粉與SO2的接觸面積,脫硫效率將會下降。此種情況下,需提高循環(huán)氧化池氧化風(fēng)量,確保亞硫酸鈣氧化充分,進(jìn)而獲得較高脫硫效率及脫水較好的石膏副產(chǎn)物。